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排程實作與結合工單條碼精準計算效率

美傢家具股份有限公司

美傢家具股份有限公司在WIN ERP導入之前,因DOS版流程無法有效計算效率,無導入MRP系統,導致如下問題產生:

  1. 因未導入物料需求計劃(MRP),導致無法即時計算缺料,導致重覆購料情況發 生而積壓庫存成本。
  2. 產能未明無法透過排程掌握生產狀況。
  3. 生產效率因以人工填寫日報,導致計算生產效率費時費力。
  4. 無備貨及備料機制,導致庫存準確率降低。

以上問題,導致庫存經常性重覆採購而積壓資金。遂於評估後進行WIN版ERP整合系統,針對DOS版不足,配合專案導入流程,進行改善計劃。

 計畫內容及目標

實施科展ERP整合系統導入之改善計劃,期能達到流程改善、並達到下列之目標:

  1. 導入MRP(物料需求計劃)及生產排程及流程管理系統,內製及託外交錯加工途程流暢化。
  2. 導入工單條碼掃瞄完工記錄,自動產生日報,期能縮短生產效率計算時間。
  3. 配合生產現況,導入電腦排程計算,期能有效掌握生產況狀。
  4. 建立出貨備貨及工單備料領料流程機制,提昇出貨效率及庫存正確率。

實施方法及過程

應用專案管理流程以研討、建議改善方案、輔導、導入系統及伴隨訓練、咨詢等方式逐步檢討關鍵問題點,提出改善步驟及方法。

  1. 改善方法:
    • 缺料計算改善方法:應用MRP模擬計算技術,計算缺料後建議請購、託外及生產,使後續流程得以延伸並自動結轉採購、託外及生產系統,完成完整的單據流程。
    • 效率計算改善方法:應用條碼技術,記錄開始及結束時間,由程式控制強 迫輸入產出數據回報,避免因人為疏忽遺漏數據之輸入影響品質及時回饋之數據時間,並自動轉入生產日報,即時計算效率,改善人工計算耗費大量時間及人力之現象。
    • 生管改善方法:依現有人工排程方法,改良以電腦計算排程開工及完工時間。改善人工排線及排程不準確之困擾。
    • 出貨改善方式:出貨改採備貨制,實際出貨始扣庫存帳,改善成品庫存之即時性。實施工單備料領料模式,建立完整備料後生產機制,使庫存實際依所需料品扣帳,提昇即時庫存準確率。
  2. 改善步驟:
    • 以顧問輔導方式討論蒐集調查其內部現行作業狀況。
    • 針對其流程作業缺失提出改善建議,並提出系統作業流程可行方案。
    •  研討並制定系統作業規格、系統分析、系統設計及程式設計作業。
    •  配合家具業特性,調整程式系統。
    •  程式系統完成後開始伴隨訓練。
    • 導入系統單據流程制度,輸入實際作業資料。
    • 利用實際統計分析報表數據,達到分析、管理,提出改善之對策。
    • 以ERP系統為基礎,建構完整系統管理流程。達到提高生產效率、提升品質及降低庫存管理之目的。

 成果及效益

  1. MRP 計算缺料時間大幅縮短,並精確計算用料。
  2. 庫存準確率達95%以上,積壓資金明顯降低。
  3. 人工排線改由電腦計算,提昇計算時間並精確依實際排程時序生產。
  4. 生管人員計算現場生產績效,至少節省兩個人力,大幅縮短計算時間及月底效      率統計時間。
  5. 工單備料領料及出貨流程更為順暢,並達到庫存計算之即時精確率。